永不停歇的奋进者

     在东风锻造有限公司忙碌有序的车间里,有一个身影始终活跃其中,他就是锻一作业部的生产工长王庆宝。2024年度,凭借着突出表现,被锻造公司评为“优秀员工”。

     2024年,锻造公司面对市场的急剧变化,在新品开发上突飞猛进,某扭转曲轴作为锻一作业部刚上量的重点产品,在短短半年时间内,班产量从 400 件一路跃升至 680 多件。与此同时,新品链轮块在 3 个月内班产实现翻番。这些关键产品的快速上量,犹如强劲的东风,极大地支撑了锻造公司业绩改善。而在这一系列亮眼成绩的背后,王庆宝的默默付出起着无可替代的重要作用。

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      初见王庆宝,他为人谦虚温和的形象深入人心。然而,一旦投入工作,他办事极为利索的一面便展露无遗。每天,他总是忙碌地穿梭于生产现场的各个角落,在同事们眼中,他早已成为作业部现场管理的领头人。他深知自己肩负的责任重大,因此常常扎根于生产现场,与工人们一同摸爬滚打。2024 年以来,在他的不懈努力下,作业部生产效率实现了大幅提升。

     “一切为了交付!”这个锻造公司现场管理的核心理念,被王庆宝深深铭记于心,也时常挂在嘴边。锻件能否按时产出?生产品种能否正点上线?突发异常后备用品种能否快速补位?这些都是他每天都要在心中盘算重点工作。为确保万无一失,每一个品种上线前,他总是深入现场进行核查确认,将所有工作做在生产前面,不放过任何一个细节。

生产一线的改善者

      2024年12 月的一天,一场突发状况打破了锻一作业部的平静。5#4000吨锻压机突发故障,而交付任务迫在眉睫。王庆宝接到信息后,第一时间奔赴现场。他深知此次故障的严重性,一旦处理不当,将会严重影响生产进度,进而影响到对客户的交付承诺。他迅速做出决定:绝不能将问题拖到夜班,必须保证夜班正常生产!

      说干就干,他一边紧急联系锻造公司的技术专家寻求支持,一边亲自上阵,带领大家投入到紧张的抢修工作中。连续奋战 6 个小时后,故障很快排除,成功保证了夜班生产的顺利进行。那一刻,他疲惫的脸上露出了欣慰的笑容。

面对排产的不均衡问题,王庆宝充分展现出了他灵活应变能力。他结合锻造公司的实际情况,采取迂回方案,有效提高了设备负荷均衡,降低了资源浪费。在他的带领下,2024 年锻一作业部设备综合效率水平较上年度提高了 12%。

      在王庆宝的心中,“人人都是管理者,人人都是改善者”。2024 年,他充分发挥团队的力量,带领改善团队积极开展工作。

      通过对链轨节模具工艺优化,缩小了模具异形孔直切面积,有效减少了冲孔毛刺的产生,大大降低了打磨强度。对 3# 夹持器固定方式和定位基准的改善,更是极大提高了工装稳定性,生产效率得到大幅提升。

      这一年,王庆宝个人改善项目达到 38 项,其中工厂的 C 级改善就有 7 项,他以实际行动诠释了锻造公司所倡导的创新与进取精神,为技术革新和生产优化树立了榜样。

      现场生产如同永不停歇的锻锤,周而复始地运行着。而王庆宝就是一个不知疲倦的奋进者,始终以永不停歇的精神,在锻造公司生产任务的完成而努力奔跑。

      开年以来,锻造公司的生产面临严峻挑战,锻一作业部的产能成为生产瓶颈。面对交付的压力,王庆宝每天他思考最多的就是如何战胜这只“拦路虎”?在经过仔细摸排和调研,他协同制造部门开始了大刀阔斧地改善:首先是提高工装转换效率和自动化应用,并根据设备产能优化产品结构,既量体裁衣制定设备固定产品,又结合排产不均衡性明确短期迂回品种,打造了一个灵活快变的生产平台,为锻一作业部实现“开门红”立下首功。


【供稿:蒋文】


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