精打细算过“紧日子”,全员改善有妙招

      俗话说:万事开头难。为打好开局,2024年1至2月份,东风锻造有限公司紧锣密鼓地召开了一系列重要会议,安排布置了各项重点工作。随后,形势目标教育逐级展开,迅速把员工思想统一到公司的目标和行动中,顺利实现了“开门红”。但是,要实现“龙抬头”目标,走出经营困境,还有很长的路要走。现在,公司上下已经认清形势,大家通过创新改善,为长期过“紧日子”精打细算。

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这夹具比买的好用

     “夹具不是一直在外面订做吗?没想到我们车间自己也能做,你们真不是一般的厉害啊!” 2月25日,铸造厂一车间涂料班作业指导员孙开平扶着正在使用的夹具,看到它不仅能满足生产需求,而且轻便又灵活时,不由得让他竖起了大拇指,由衷地发出了赞叹。

     2月份,铸造厂产量增加,仅缸盖类产量就达到17000件。一车间烘芯炉的能力明显不足,必须将部分缸盖砂芯转到其它烘芯炉,但是这样一来转运夹具又不够用。为此,车间向工厂提出购买夹具的建议。可当得知订做夹具不仅制作周期长,而且还要花费近万元时,车间立刻否定了这个建议,主动扛起责任,决定自制夹具,并给自己定了一个“小目标”:分量要轻,花钱要少,2月份必须用上。

     时间短、标准高、还要少花钱,尽管困难很多,却没有难住维修工的一双巧手。他们在班长马从久的带领下,一起积极开动脑筋想办法,誓要啃下这块“硬骨头”。

     夹具的翻转机构如果加工肯定要花钱,于是他们就在模具库废旧夹具上想办法,直接把能用的旋转部分切割下来再重新使用。由于缸盖品种不同,夹具要经常调整,而且时间很长,改善小组改变固定连接方式,结果夹具调整分分钟搞定。在轻量化方面,他们在满足安全的情况下直接用空心方钢代替。结果,不到两天,就完成了夹具自制任务。连续试用十几个班没有任何异常,操作工夸赞:“比买的都好用!”

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省时、省力、省钱的新尝试

      2月27日,3号25MN夹持器的检测结果终于出来了。结果显示,所有数据都控制在公差范围内。模具车间负责工装交付的戴玉满师傅终于松了一口气——可以放心地交给客户了。

     在锻造厂,过去大型夹持器一直都是外委加工,供应商虽出具检测报告,但如何去验证报告数据的真实性成为了一个大难题。若不验证,一旦存在异常或漏检将给工厂带来不可预料的损失。再次找单位检测验证,每次最少花费2000多元,还有来回运输费也是一笔不小的开支。

     能不能自主检测?模具车间工装组为此组织了多次讨论,对数控机床检测、三坐标测量、扫描等多套方案展开分析,最终,他们还是选择工厂的关节臂三坐标测量。

      接到检测方案后,承接任务的吴强师傅一脸发懵:“从未测量过呀!能不能让我考虑一下?要得急不?”经过2天准备,吴强主动找到车荣章,说:“我已经有思路了,今天有时间,我们可以上机实测验证。”说完就扛上机器、背上电脑,来到现场。可是,一打开电脑却显示找不到需要连接的设备,蹲在夹持器旁的吴强着急了。“难道是机器出问题了?刚刚在检测室还好好的呢!”于是,为解决问题,他们又翻资料,查笔记,电话咨询,有线、无线WiFi轮番试验,终于唤醒了设备。为了确保数据万无一失,他们测一遍验证一遍,机器在夹持器上下搬运了四五个来回,最终,电脑计算结果显示验证结果完全一致,吴强这才放心。

      这次自主检测只用了三个多小时的时间,做到了省时、省力、省钱,也为夹持器以后的检测开辟了一条新路。


编发:东风锻造融媒体工作室   撰稿:马从久  车荣章

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