驯服“洋设备”,打掉“拦路虎”

      10月份,铸造厂花果一车间片缸体缸盖产量激增,而生产任务最为繁重的清理(花果)车间生产却没有丝毫影响,用缸盖班班长郭爽的话说就是:“维修班太给力了,驯服了‘洋设备’,帮我们打掉了‘拦路虎’,为我们决战决胜百日劳动竞赛提供了可靠保障!”

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        此话怎讲,事情还得从头说起。

      “振击气缸振动轴断了,需要更换!”

      “振击气缸有两个不上升,请安排人处理!”

      “振击轴最后一根备件已经使用,需要尽快采购备用!”

      “振击气缸有一个卡塞,彻底不能上升!”

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      类似这样的告急信息,几个月前在铸造厂清理(花果)车间的装备工作群里,几乎每天都会出现,而这些故障点就出自缸盖清理的重点设备——来自进口的振砂机。

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      振砂机作为清理(花果)车间缸盖振砂、翻件、倒砂“三合一”设备,工作频率高,振砂效果好,但该设备自从花果三车间搬迁到清理(花果)车间以后,却水土不服,出现了“三高”病状:故障率高——基本上每天都要耍小脾气闹罢工;维修费用高——一天换一根振击轴;维修工作量高——每天都要纳入检修项目。振砂机成为生产中名符其实的“拦路虎”。

       作为负责设备维修的主体单位铸造厂花果一车间,接手振砂机后,与装备1科联手组织多名经验丰富的维修人员联合会诊,以求尽快治理“三高”。尽管采取了很多措施,问题还是没有得到彻底的解决。

   “每次设备罢工,缸盖振砂就转换成人工模式,作业效率一下子慢了下来,而且还给后面内窥作业带来影响!”清理(花果)车间缸盖班班长郭爽一提起振砂机就头疼。

     “不就是洋设备吗?咱们开动脑筋自己动手,坚决打掉这只‘拦路虎’!”花果一车间支部书记、副主任孙杰不信这个邪,他决定通过支部课题立项方式实施“打虎”行动。

        接到攻关项目后,外围维修班的全体成员都憋着一股劲,查图纸、找资料、问专家,对设备各种机械电气机构进行全面摸排。有着“改善能手”称号的班长马从久一有时间就来到作业现场,趴在振砂机的操作窗口,仔细观察振砂机的每一个循环动作和自动反应,并反复和操作人员沟通确认。他最终发现了两个故障点:气缸上升卡塞和振击轴不振动。

       攻关小组乘胜追击,集思广益,很快就制定了改善措施。针对气缸卡塞不升的问题,维修人员在气缸上升侧增加快速排气阀,气缸上升的瞬间消除了排气的阻力,实现快速上升。针对振击轴不振的问题,在三个振子气路上分别增加润滑油杯进行润滑,避免清理特殊的作业环境导致振子带灰干涩碾死。

        一系列针对性强的“靶向药”重拳出击,让这台洋设备药到病除,彻底被驯服。这些对策实施后至今,振砂机的故障率停工下降30%,生产效率提升了25%,维修费用也明显下降,仅振击轴的更换频率,就由以前的每天1根下降至现在每月2根,节约维修费用就达到6万多元。

编辑:詹明星   校对:丁艳霞  审核:陈国松  撰稿:马从久 肖成

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