“万吨线”自动化改造取得阶段性胜利

         8月23日凌晨,随着120MN锻造自动线圆满完成164件新康C曲轴生产任务,标志着“万吨线”自动化改造项目取得了阶段性胜利,顺利投入生产。这次万吨线自动化改造从7月23日开始启动,一方面从加热床项修、主机大修、辅机修理、控温炉全线升级改造出发,另一方面在切边机工位和校正机工位增加3台150公斤ABB机器人,分别用于切边工位锻件、飞边抓取和校正机工位工件抓取,最终实现提升整线自动化水平、降低员工劳动强度的目标。

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在项目实施阶段,共投入7支施工队伍,外委人员多达50多人。厂长张兆德每天到现场查看进度,装备管理科科长闵显文、党支部书记刘正碧以及首席工程师赵洪波带领的8名装备技术人员,全程参与项目实施与指导,产品研发科、锻一车间也安排相关人员坚守现场、协调支持,为万吨线改造升级保驾护航。

C:\Users\liangxq\Desktop\机器人动作调试.jpg

C:\Users\liangxq\Desktop\机器人夹钳状态确认.jpg

在项目最后的冲刺试车阶段,改造项目团队成员更是夜以继日地连续奋战,轮番上阵坚守现场。装备管理科120MN自动化改造微信工作群里,几乎是24小时全天候,不断滚动刷新着最新进展信息:

8月22日

19:36,刘正碧:120MN机组已连续生产新康C曲轴5件,后续满炉试生产;

20:12,赵洪波:R1机器人修理夹爪后又连续生产5件,观察修理效果很好;

21:50,薛东:120MN现在继续生产,已连续生产44件;

23:53,刘正碧:已累计生产55件,生产顺畅。

8月23日

01:14,郝雨:生产顺畅,已生产103件;

01:45,薛东:已生产150件;

02:18,郝雨:今晚生产已结束,累计生产164件,今晚生产异常情况通报:3大问题……

直到凌晨2点多,120MN自动化改造工作群才暂时归于平静。

06:52,工作群再一次热闹起来,

杨飞:昨晚生产中遇到的三个问题点临时应急处置方法如下

……

C:\Users\liangxq\Desktop\深夜依旧活跃的维修工作群.jpg

C:\Users\liangxq\Desktop\现场问题讨论分析.jpg

就这样全力以赴,就这样昼夜不舍,就这样日夜鏖战,经过项目改造团队将近一个月的通力配合、共同奋战,120MN生产线各部位计划升级改造已达到预期目标。3台ABB机器人已完成了定位安装、管线路敷设、轨迹调试及全线联机调试,由于切边工位飞边存在粘模、位置变化问题以及校正机工位机器人夹钳尺寸差异问题,目前现场只投入一台机器人用于紧急生产交付。 

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截止28日,新康C曲轴和258曲轴已完成生产计划,13L曲轴正在上线调试。后期将针对模具和机器人夹爪进行改善,陆续完成全线其它9个主要锻件品种的自动化联线生产调试目标。

 

                    (装备管理科  张时有)

 

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